一、公司简介
中山市LDA电器有限公司成立于1995年2月,坐落在广东省中山市南区第三工业园,后收购了第三工业区更名为LDA工业园,公司占地面积为三万多平方米,发展至今人员已达到2000多人,主要从事仿古电唱机、组合音响、CD、DVD、 MP3、多功能收音机、收录机等1200多种消费类的电子产品研发、制造与销售 ,产品先后通过UL、ETL、GS、SAA、3C、CE、TISI等认证,市场以欧美为主(TESCO,CAREFOUR,IT,BESTBUY,WALMART)覆盖日本、澳洲、东南亚、中东、非洲等地区;
LDA外景
产品展示
二、攻关背景
1、项目组在调研时发现,整个生产部生产效率低,人均小时加工费产值只有6.85元:
2、针对人均小时加工费产值低进行再次分析发现,产品工艺复杂,加工工序多,并且操作不方便,需要大量的人力操作来完成。
3、产品的质量无保障,全靠人员操作技能来完成,无工装夹具作附助;
三、攻关动作:
(一)、数据统计,清楚现阶段效率的现状
1、实施前的工作习惯:
经过一期管理实施,生产效率有一定的提升,但提升和程度不高,成为效率的瓶颈,管理人员都认为这是历史最高值,凭经验认为没有其他办法再会使生产效率提升;只知道出不了货,人均小时效率不多高仍不清楚,有没有再改善的方法更不清楚;
2、实施后的做法:
针对问题 | 管理实施动作 |
人均小时效率不多高仍不清楚 | 经车间统计,人事行政、财务审核,人均小时工资为6.85元/小时; |
有没有再改善的方法更不清楚 | 由工艺、全体人员共同参与并提出提升生产效率的合理化提案;2011年10月 15日开始形成工艺改良提升效率攻关方案(修正版); 2011年12月15日总结了攻关方案的有效性,针对参与面和激励方案进行补充 修正攻关方案,由工程部内部覆盖到车间的人员全体参与。 |
(二)、对影响效率的原因进行分析
1、实施前的工作习惯:
(1)产品的工艺复杂,工程师在产品设计时没有从简化工艺方面考虑;
(2)加工工序多,工程师、技术员没有从工序合并的手法进行物料的开发与设计;
(3)PE没有制作相关的工装夹治具来辅助员工的操作动作,全靠操作员个人的经验技能来完成;
(4)产品质量频繁发生,ME无作相应的现场改善导致生产效率低下;
2、实施后的做法:
案例一:E-E130唱杆加工改良
实施前做法 | 实施后做法 |
工艺缺陷点:操作部件很难对位,拿放不方便, 每压一个动作时,作业员都需目视对准并扶正 才能完成作业,用时40S(简单而言是操作不方 便,动作复杂,影响生产效率) | 工艺改进方法:增加圆形块定位,部件很容易放入定位槽,而 且拿与放很方便,作业的时候只要部件放置上去(减去目视和 扶正作业);拉动手柄到位后便能完成作业,作业完成时间15S。 |
前后效果: 使用夹具安装后可减少25S,工序效率提升62% |
案例二:E-51A3贴胶脚的工艺改良 | |
实施前做法 | 实施后做法 |
工艺缺陷点:固定音箱胶脚时, 设计上没有预留固定胶脚的标 识及定位点,所以贴出来的4个 位置胶脚出现不对称,放胶脚 定位时胶脚会粘手,操作上非 常不方便,用时28S。 | 工艺改进方法:增加了夹具直接套到音箱面固定避免会移动, 且胶脚位置固定防止贴出来的胶脚4个位置不对称,胶脚定位 孔固定了直接撕胶脚到定位孔上,共可减少两个动作,用时15S。 |
前后效果: 使用夹具后工时减少了13S,工作效率提升了46%。 |
案例三:E-6506喇叭板工艺改良 | |
实施前做法 | 实施后做法 |
工艺缺陷点:在加工喇叭时要穿4个螺 丝到喇叭板再放喇叭,然后再穿4个垫 片及拧4个螺母,最后固定螺母,工序 复杂,而且必须要用2人操作。 | 工艺改进方法:在喇叭板上做一个小螺丝引孔,改4个PWA3*12MM螺丝, 在操作中直接在将喇叭放在喇叭板上,打螺丝即可。 |
前后效果: 更改后可优化将“穿螺丝、螺母、介子”工序去掉,减去操作人员2人,直接提高生产效率! |
案例六:E-1041调谐钮模具修改 | |
实施前做法 | 实施后做法 |
工艺缺陷点:生产过程中发现调谐钮有虚位,PVC 调到尽头时调谐钮还可调动,原因是调谐钮骨位有 偏小,调谐连接柱槽位偏大0.2mm造成。车间的解 决办法是增加人力并贴胶纸在调谐钮上。
| 工艺改进方法:将调谐钮骨位加宽0.2mm,装在调谐连接 上没有虚位,整机改善了调谐有虚位的问题 |
前后效果: 更改前增加1人贴胶纸时间10秒。更改后取消贴纸等辅料并节省了一个人。 |
四、改善效果
动作 | 共提出项目 | 效果 | 节省金额 |
改模具 | 20项 | 减少23人 | 51241元 |
改物料 | 16项 | 减少11人 | 36919元 |
增夹具 | 13项 | 提升效率34% | 4394元 |
共节省金额 | 92554元 | ||
调研前人均加工费6.85元 | 实施后人均加工费9.14元 | 提升2.29元/H |
五、案例小结
小动作大改善
积小成多