一、企业简介
广州市雀康机电设备有限公司,位于广州市白云区神山镇,成立于2004年,主营雀康系列全自动麻将机,现有员工500人。
二、动作原则
1、从数据着手,围绕着省人、省钱、省空间、提质、提效等方面寻找改善点;
2、发动现场员工参与,集合大家的智慧;
3、敢于否定自己,对现有方法质疑;
4、有组织有计划的展开;
5、对于影响质量的一票否决;
三、动作背景
1、板材浪费很严重,未能充分利用,造成成本增加;
2、新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率;
3、公司对现场改善没有相关的流程,人员的积极性没有调动起来,员工潜力没有再次开发;
四、项目实施动作
(一)、制定现场改善流程、立项攻关
1、实施前工作习惯:
(1)公司对现场改善没有相关的流程,人员的积极性没有调动起来,员工潜力没有再次开发;
(2)新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率;
2、实施后的做法:
针对问题 | 实施动作 |
现场改善没有相关的流程 | 1.成立现场改善领导小组; 2.制订现场改善流程图,让员工清楚改善流程; |
新产品开发不严谨,工艺不成熟, 造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率 | 1.对每个立项进行变更评估; 2.每周三召开现场改善小组会议,检查改善进度、布置改善任务。 |
(二)、现场改善点的选取
1、实施前的工作习惯:
所有管理人员对现场改善没有目标,各有各的想法与建议,都按自已想法做,没有人来统一统筹,在短期内见不到效果又不再次进行改善,久而久之好的想法得不到实施与验证就放弃了;
2、实施后的做法:
针对问题 | 实施动作 |
现场改善没有目标,各有各的想 法与建议,都按自已想法做。 | 大家讨论决定从下面几个方面进行改善点的选取: 工序合并: (一)95电箱工序合并; (二)底盘长筋工序合并; 废料利用: (三)三角立柱废料减少; (四)铰链座废料利用; 模具结构更改:(五)底盘长筋; (六) 升降电机座 ; 产品结构更改: (七)理牌导柱双卡簧改单卡簧。 |
(三)、现场改善的具体做法
改善前现状 | 改善后效果 |
95电箱工序合并(前) : 95电箱工序多,生产效率慢,所用的机台 都是大设备:63T,160T,油压机,工序有6 道工序。而由于大设备相对费用高,公司 配置不是很充足,一直是公司的产能设备 瓶颈。第一道工序、第二道工序各冲8个固 定孔. | 改进:将两道冲孔工序合并一起,模具进行改进。 效果对比: 95电箱第一道工序冲孔每小时产量60个,每月生产3500个,生产所需 工时为3500/60=58小时,装模卸模2小时; 产品单价:0.2元/个*3500=700/月,电费:每小时大概8元*58小时= 464元/月。 共计:每月节省1164元/月。效率提升100%,设备利用率提高27.8% 改善后图片附后: |
1、95电箱工序合并(后)
2、底盘长筋工序合并
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
生产工序:开料-成形-冲螺丝孔-冲圆孔。 | 生产工序:开料-成形,减少2道工序。 | 原来生产40000条耗用 工时182小时,现用工 时110小时,效率提高 39%。同时节约人工费 400元,电费216元。 |
3、铰链座废料利用
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
开铰链座工序只是加工一个产品。 | 改为加工2个产品。 | 每月节约压片的材料成本365元、 人工费90元、电费21元,效率 提升80%。 |
4、三角立柱废料减少改善
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
为了降低损耗,降低成本, 提高员工待遇,开展了钣金 废料损耗的攻关,通过现场 调查,三角AB、CD立柱边缘 废料仍有节省空间,可以通 过改模节省一定的废料损耗。 | 改小原材料订料规格,再调 整模具定位减少废料面积。 | 三角CD: 将2.0*168*1293改为2.0*168*1283。 由攻关前的538kg/1614元,减少到 466kg/1399元。 三角AB: 也由攻关前废料 为1400kg/4200元,减少到攻关后1 325kg/3975元。每月共节省440元。 整个钣金废料攻关方案预计在4月 15号完成,每月可节省10000元 |
5、底盘长筋落料工艺改良
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
底盘长筋冲裁成形后, 需要工人用五金材料 板从模腔中掏出来, 不仅费时费力,而且 不安全。 | 修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。 | 底盘长筋之前生产效率 为600/H,改进后850/H, 提升了40%。 |
6、升降电机座工艺改良
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
升降电机座冲裁成形后, 需要工人用五金材料板 从模腔中掏出来,不仅 费时费力,而且不安全。 | 修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。 | 升降电机座之前750/H, 改进后1100/H,提升了46% 。 |
7、理牌导柱双卡簧改单卡簧改良(前)
改善前 | 改善后 | 效果对比 |
原有我们装配理牌时候, 装配双卡簧每个理牌用 时20秒,一台机器4个理 牌用时80秒。但是实际上 理牌导柱除了双卡簧以避 免导柱的两个方向的滑动 。结构上有一塑胶件挡住 了导柱的一端。 | 将双卡簧设计改为单卡设计, 利用结构上塑件固定导柱的 一个方向,卡簧只需固定导 柱的另一个方向。 | 启用单卡簧后每个理牌在 装配时可以节约6秒,按 一台机4个理牌计算可以 节约24秒。该工位效率提 高比为24/80=30%。 同时每台机节省卡簧8pcs。 |
7、理牌导柱双卡簧改单卡簧改良(前后对比)