SXG电子实施《精益现场改善》提升效率

邦有道企管
2021-08-05


一、企业简介

SXG电子有限公司位于江门市,是一家专业研发、生产和销售汽车音响的企业。

主营产品:汽车MP5、MP3、DVD、双定机等电子产品。


二、改善对策及具体动作

背景:

1.流水线上的产品流向不是直线,而是对面或反向流动;

2.流水线不平衡,部分岗位堆积;

3.员工不是装好一个投放一个,而是成批投放或成批移交给下一个工位;

4.部分员工在座位上呆坐、没事做;

5.员工上班纪律散漫、随意离开岗位;

6.更换机型换线时间过长;

7.现场管理人员管理意识不足,无法掌控整条拉线的运作情况,只能救火顶工位。


(一)现状分析

1.实施前的工作习惯:

知道流水线效率不高、测试合格率低的问题,但是却没有统计生产效率、测试合格率的准确数据;也不知道低到什么程度!

2.实施后新的做法:

统计分析2011年6月份:

(1)DVD小时产量仅85台;卡带机小时产量仅100台;U盘机小时产量仅160台;

KB版测试合格率仅91.65%。


(二)主要原因分析

1.实施前的工作习惯:

管理人员对生产效率低、测试合格率低的原因,大致都知道,但没有具体的分析,也没有采取具体措施,也没有跟进,导致,最终问题也不了了之,漠视问题的存在。

2.实施后新的做法:

组织管理人员进行讨论,分析总结主要影响因素:

(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;

(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡

(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线; 、;

(4)现场管理混乱,员工动作不规范

(5)员工自检意识差,测试合格率低


(三)改善对策及具体动作

1.实施前的工作习惯:

(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;

(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡;

(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线;

(4)现场管理混乱,员工动作不规范;

(5)员工自检意识差,测试合格率低;

2.实施后新的做法:


针对问题
具体动作
无人统筹、组织流水线的改造。现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手。
1.对公司高层、基层管理人员进行流水线改造的宣导及思路阐述;明确流水线改造的目的和目标,确定改造小组成员名单。
2、组织管理人员进行生产线平衡理论的培训及考试;
3、样板流水线的选取,以KB板为试点,725日开始实施。
产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡。
1.对流水线进行区域规划及流水线传输带间距的设定;
2、各工序IE工时的测算;
3、排拉图的讨论制定;
4、工位及装夹治具的重新调整。
计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线。
1.推行日计划:PMC计划员制定主计划,月计划,周滚动计划,通过单单排查及《备料欠料表》每天更新《周滚动计划》,每天16:30与物控员、仓库组长、生产部主管及各组长核对次日的《生产派工单》,并在17:30前下达给生产部;
2、推行备料制: PMC文员依《周滚动计划》、提前一周将《备料单》打印经计划员和物控员审核后分发给仓库备料,提前三天领料至车间,产品投拉提前4个工作小时制作首件,将物料异常排除在产前。
现场管理混乱,员工动作不规范。
1.讨论制定一系列动作控制卡:生产主管、组长、多能工及物料员岗位动作控制卡,员工离岗动作控制卡,静电管理动作控制卡;
2、严格控制员工按流水线间距进行投线作业,并要求产品单一取、放,禁止成堆取放,避免电路板上电子元件因摩擦而掉件所产生的不良;
3、所有工位必须按要求戴静电环,每天由IPQC进行检测,请购防静电隔板用来间隔存储半成品,取消报纸间隔存储的方式。
员工自检意识差,仅靠终检控制质量,导致测试合格率低。
推行员工自检、互检活动,对自己工位作业完的产品要进行自检再投线,并在作业前检查上一工序的品质。



(四)执行过程中要频繁的进行检查

1.实施前的工作习惯:

有规定不执行,管理人员对于每天的每一个动作到底有没有执行,不清楚;到底谁没有执行,不知道;什么动作没有执行,不知道。

2.实施后新的做法:

稽核:管理层、稽核人员及老师全线跟进,发现问题及时改进。

(五)执行动作要频繁总结和激励

1.实施前的工作习惯:

没有关注改善动作的效果,没有每天关注数据,所以,每天数据有没有变化,不确定!动作改善有没有效果,不确定!凭感觉评价或者不评价每个人的工作好坏!

2.实施后新的做法:

每日考核,奖励日清,并组织管理层每天18:25进行小结改善。


实施效果

KB板小时产量与合格率对比表


项目类别改造前7月份(5天)8月份(10天)提升比例
小时产量
DVD
85
未生产
106
25%↑
卡带机
100
152
未生产
52%↑
U盘机
160
未生产
未生产
\
测试合格
91.65%
99.44%
99.72%
9%↑



9%的测试合格率对修理人员来说将是一个庞大的工作量。





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