一、企业简介
深圳市HBJ科技有限公司成立于2005年,是一家致力于笔记本电脑电池、适配器、移动电源的研发、生产和销售为一体的高新科技企业。
二、动作背景
进驻项目时,企业制定出全年单位制造成本目标,要在去年的基础上下降33.3%(除固定BOM成本以外的制造成本),即由19.5元/PCS下降到13元/PCS。并承诺,如达成此目标,年度奖励15万给制造中心(最高奖励达60万),管理人员甚至老板,没人对达成目标报很大希望,都认为太难。
三、解决思路及具体动作
(一)统计去年BOM外单位制造成本
1.导入前的工作习惯:
仅仅制定了BOM外单位制造成本目标,但该目标是由哪些成本项目构成、可控成本项目有哪些、如何来进行控制等却没有思路和方向,所有人都认为此目标设定是空中楼阁,绝对不可能达成。
2.导入后新的作法:
对去年全年BOM外单位制造成本按月进行统计后发现,其中非可控成本占大部分(厂房租金、固定资产折旧等),可控成本中可节省的金额非常有限(水、电费、员工工资、管理人员工资、补料金额、各部门费用),仅仅靠节流,此目标绝对达不成(深圳的员工最低工资还在酝酿提高)。
所以,必须把思路和重心放在开源上,如果在相同的成本下,月产量能够大幅度提升,目标则可能达到 。
(二)统计去年全年平均产量及人均小时产量
1.导入前的工作习惯:
从来没有统计过人均小时产量,只有到月底时才统计一个月产量,自己生产不过来就外发去做。
2.导入后的工作习惯:
统计出去年全年月平均产量和人均小时产量,并试算出,如月产量能达到65000台以上,则BOM外制造成本可下降到13元/PCS以下。
(三)分析影响月产量达成的原因
1.导入前的工作习惯:
从来没有制定月产量达成目标,没有分析影响月产量达成的原因。
2.导入后新的做法:
问题点 | 具体动作 |
影响月产量达 成的原因 | 1.分析影响月产量达成的原因; 2.员工工作不积极的原因:各工序没有制定目标,没有 进行数据的统计及考核(无标准、 无制约、无责任); 3.产前准备不及时且半成品流动不及时:没有规定、且无人检查、无考核(无标准、无制 约、无责任); 4.不良品多,造成返修多的不因:没有作业规范、没有不良控制目标、无考核(无标准、 无制约、无责任); |
(四)制定影响月产量达成问题的改善方案
1.导入前的工作习惯:
所有人只知道生产很乱,月产量不高,任经验也大概知道一些影响产量达成的原因,但没有人去进行分析,如何进行问题改善,也不清楚。
2.导入后新的做法:
问题点 | 具体动作 |
员工做好做坏一个样, 工作没积极性 | 1.制定《月产量目标达成军令状》:规定3月份电池产量目标为 65000 台,完成产量 低于最低目标50400以下,对管理人员制定的目标考核激励标准。 2.制定《组装车间劳动竞赛》:在组装车间各班组中导入周评比、日评比动作; |
产前无准备下班时才 转到下工序 | 1.制定《组装产前备料作业控制卡》:包括品质排查、物料排查、人员排查等; 2.制定《工序交接动作控制卡》:规范了组装-老化、老化—测试 、测试—包装工 序的流转动作; |
不良品不控制,由下 工序处理 | 制定《外观不良横向控制奖惩标准》; |
(五)针对以上动作的反复做、反复查:
1.导入前的工作习惯:
无反复做、反复查的动作规定。
2.导入后的新的作法:
(1)装配提前1天进行物料、夹具、样品排查,有异常马上提报 ;
(2)装配每2个时将完成的半成品转到下工序;
(3)不良品每天进行统计,以天为单位对上工序进行考核。
(六)进行总结及修正:
1.导入前的工作习惯:
动作推行下去,做没有做,做得怎么样,没有人关注。
2.导入后的新的作法:
(1)每天数据进行统计,在看板上进行公布;
(2)每周的数据进行汇总后由各相关人员签名确认,在早 会上进行宣布并排名、发奖;
(3)每周进行攻关方案的总结和检讨。
(七)形成各工序绩效考核方案:
1.导入前工作习惯:无明确的目标、无考核。
2.导入后的新的作法:
在以上动作的基础上,将动作进行延伸,形成各工序的绩效考核方案。
四、实施效果
项目 | 去年平均月产量 | 3月份 | 4月份产量 |
月产量 | 46799.33 | 61452 | 65617(休息6天) |
单位制造成本 |
| 下降24%(员工工资提升12%以上) |
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