雀康机电实施《精益生产改善》降低成本

邦有道企管
2021-08-05


一、企业简介

    广州市雀康机电设备有限公司,位于广州市白云区神山镇,成立于2004年,主营雀康系列全自动麻将机,现有员工500人。


二、动作原则

1、从数据着手,围绕着省人、省钱、省空间、提质、提效等方面寻找改善点;

2、发动现场员工参与,集合大家的智慧;

3、敢于否定自己,对现有方法质疑;

4、有组织有计划的展开;

5、对于影响质量的一票否决;


三、动作背景

1、板材浪费很严重,未能充分利用,造成成本增加;

2、新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率;

3、公司对现场改善没有相关的流程,人员的积极性没有调动起来,员工潜力没有再次开发;


四、项目实施动作

(一)、制定现场改善流程、立项攻关

  1、实施前工作习惯:   

(1)公司对现场改善没有相关的流程,人员的积极性没有调动起来,员工潜力没有再次开发;

(2)新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率;


2、实施后的做法:

针对问题

实施动作

现场改善没有相关的流程

1.成立现场改善领导小组;

2.制订现场改善流程图让员工清楚改善流程;

新产品开发不严谨,工艺不成熟,

造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率

1.对每个立项进行变更评估

2.每周三召开现场改善小组会议,检查改善进度、布置改善任务。


(二)、现场改善点的选取

1、实施前的工作习惯:

所有管理人员对现场改善没有目标,各有各的想法与建议,都按自已想法做,没有人来统一统筹,在短期内见不到效果又不再次进行改善,久而久之好的想法得不到实施与验证就放弃了;

2、实施后的做法:

针对问题

实施动作

现场改善没有目标,各有各的想

法与建议,都按自已想法做。

大家讨论决定从下面几个方面进行改善点的选取:

工序合并: (一)95电箱工序合并;

          (二)底盘长筋工序合并;

废料利用: (三)三角立柱废料减少;

         (四)铰链座废料利用;

模具结构更改:(五)底盘长筋;

              (六) 升降电机座 ;

产品结构更改: (七)理牌导柱双卡簧改单卡簧。


(三)、现场改善的具体做法

改善前现状

改善后效果

95电箱工序合并(前) :

95电箱工序多,生产效率慢,所用的机台

都是大设备:63T,160T,油压机,工序有6

道工序。而由于大设备相对费用高,公司

配置不是很充足,一直是公司的产能设备

瓶颈。第一道工序、第二道工序各冲8个固

定孔.

改进:将两道冲孔工序合并一起,模具进行改进。

效果对比:

95电箱第一道工序冲孔每小时产量60个,每月生产3500个,生产所需

工时为3500/60=58小时,装模卸模2小时;

品单价:0.2元/个*3500=700/月,电费:每小时大概8元*58小时=

464元/月。

共计:每月节省1164元/月。效率提升100%,设备利用率提高27.8%

改善后图片附后:

1、95电箱工序合并(后)



2、底盘长筋工序合并

改善前

改善后

效果对比

生产工序:开料-成形-冲螺丝孔-冲圆孔。


生产工序:开料-成形,减少2道工序。

原来生产40000条耗用

工时182小时,现用工

时110小时,效率提高

39%。同时节约人工费

400元,电费216元。


3、铰链座废料利用

改善前

改善后

效果对比

开铰链座工序只是加工一个产品。

改为加工2个产品。

每月节约压片的材料成本365元、

人工费90元、电费21元,效率

提升80%。


4、三角立柱废料减少改善

改善前

       改善后

     效果对比

为了降低损耗,降低成本,

提高员工待遇,开展了钣金

废料损耗的攻关,通过现场

调查,三角AB、CD立柱边缘

废料仍有节省空间,可以通

过改模节省一定的废料损耗。


改小原材料订料规格,再调

整模具定位减少废料面积。

三角CD:

将2.0*168*1293改为2.0*168*1283。

由攻关前的538kg/1614元,减少

466kg/1399元。

三角AB:

也由攻关前废料

为1400kg/4200元,减少到攻关后1

325kg/3975元。每月共节省440元。

整个钣金废料攻关方案预计在4月

15号完成,每月可节省10000元


5、底盘长筋落料工艺改良


改善前

       改善后

     效果对比

底盘长筋冲裁成形后,

需要工人用五金材料

板从模腔中掏出来,

不仅费时费力,而且

不安全。

修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。

底盘长筋之前生产效率

为600/H,改进后850/H,

提升了40%。


6、升降电机座工艺改良


改善前

改善后

效果对比

升降电机座冲裁成形后,

需要工人用五金材料板

从模腔中掏出来,不仅

费时费力,而且不安全。

修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。

升降电机座之前750/H,

改进后1100/H,提升了46% 。


7、理牌导柱双卡簧改单卡簧改良(前)


改善前

改善后

效果对比

原有我们装配理牌时候,

装配双卡簧每个理牌用

时20秒,一台机器4个理

牌用时80秒。但是实际上

理牌导柱除了双卡簧以避

免导柱的两个方向的滑动

。结构上有一塑胶件挡住

了导柱的一端。

将双卡簧设计改为单卡设计,

利用结构上塑件固定导柱的

一个方向,卡簧只需固定导

柱的另一个方向。

启用单卡簧后每个理牌在

装配时可以节约6秒,按

一台机4个理牌计算可以

节约24秒。该工位效率提

高比为24/80=30%。

同时每台机节省卡簧8pcs。

7、理牌导柱双卡簧改单卡簧改良(前后对比)



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