一、企业简介
SXG电子有限公司位于江门市,是一家专业研发、生产和销售汽车音响的企业。
主营产品:汽车MP5、MP3、DVD、双定机等电子产品。
二、改善对策及具体动作
背景:
1.流水线上的产品流向不是直线,而是对面或反向流动;
2.流水线不平衡,部分岗位堆积;
3.员工不是装好一个投放一个,而是成批投放或成批移交给下一个工位;
4.部分员工在座位上呆坐、没事做;
5.员工上班纪律散漫、随意离开岗位;
6.更换机型换线时间过长;
7.现场管理人员管理意识不足,无法掌控整条拉线的运作情况,只能救火顶工位。
(一)现状分析
1.实施前的工作习惯:
知道流水线效率不高、测试合格率低的问题,但是却没有统计生产效率、测试合格率的准确数据;也不知道低到什么程度!
2.实施后新的做法:
统计分析2011年6月份:
(1)DVD小时产量仅85台;卡带机小时产量仅100台;U盘机小时产量仅160台;
KB版测试合格率仅91.65%。
(二)主要原因分析
1.实施前的工作习惯:
管理人员对生产效率低、测试合格率低的原因,大致都知道,但没有具体的分析,也没有采取具体措施,也没有跟进,导致,最终问题也不了了之,漠视问题的存在。
2.实施后新的做法:
组织管理人员进行讨论,分析总结主要影响因素:
(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;
(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡
(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线; 、;
(4)现场管理混乱,员工动作不规范
(5)员工自检意识差,测试合格率低
(三)改善对策及具体动作
1.实施前的工作习惯:
(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;
(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡;
(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线;
(4)现场管理混乱,员工动作不规范;
(5)员工自检意识差,测试合格率低;
2.实施后新的做法:
针对问题 | 具体动作 |
无人统筹、组织流水线的改造。现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手。 | 1.对公司高层、基层管理人员进行流水线改造的宣导及思路阐述;明确流水线改造的目的和目标,确定改造小组成员名单。 2、组织管理人员进行生产线平衡理论的培训及考试; 3、样板流水线的选取,以KB板为试点,7月25日开始实施。 |
产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡。 | 1.对流水线进行区域规划及流水线传输带间距的设定; 2、各工序IE工时的测算; 3、排拉图的讨论制定; 4、工位及装夹治具的重新调整。 |
计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线。 | 1.推行日计划:PMC计划员制定主计划,月计划,周滚动计划,通过单单排查及《备料欠料表》每天更新《周滚动计划》,每天16:30与物控员、仓库组长、生产部主管及各组长核对次日的《生产派工单》,并在17:30前下达给生产部; 2、推行备料制: PMC文员依《周滚动计划》、提前一周将《备料单》打印经计划员和物控员审核后分发给仓库备料,提前三天领料至车间,产品投拉提前4个工作小时制作首件,将物料异常排除在产前。 |
现场管理混乱,员工动作不规范。 | 1.讨论制定一系列动作控制卡:生产主管、组长、多能工及物料员岗位动作控制卡,员工离岗动作控制卡,静电管理动作控制卡; 2、严格控制员工按流水线间距进行投线作业,并要求产品单一取、放,禁止成堆取放,避免电路板上电子元件因摩擦而掉件所产生的不良; 3、所有工位必须按要求戴静电环,每天由IPQC进行检测,请购防静电隔板用来间隔存储半成品,取消报纸间隔存储的方式。 |
员工自检意识差,仅靠终检控制质量,导致测试合格率低。 | 推行员工自检、互检活动,对自己工位作业完的产品要进行自检再投线,并在作业前检查上一工序的品质。 |
(四)执行过程中要频繁的进行检查
1.实施前的工作习惯:
有规定不执行,管理人员对于每天的每一个动作到底有没有执行,不清楚;到底谁没有执行,不知道;什么动作没有执行,不知道。
2.实施后新的做法:
稽核:管理层、稽核人员及老师全线跟进,发现问题及时改进。
(五)执行动作要频繁总结和激励
1.实施前的工作习惯:
没有关注改善动作的效果,没有每天关注数据,所以,每天数据有没有变化,不确定!动作改善有没有效果,不确定!凭感觉评价或者不评价每个人的工作好坏!
2.实施后新的做法:
每日考核,奖励日清,并组织管理层每天18:25进行小结改善。
三、实施效果
KB板小时产量与合格率对比表
项目 | 类别 | 改造前 | 7月份(5天) | 8月份(10天) | 提升比例 |
小时产量 | DVD | 85 | 未生产 | 106 | 25%↑ |
卡带机 | 100 | 152 | 未生产 | 52%↑ | |
U盘机 | 160 | 未生产 | 未生产 | \ | |
测试合格 | 91.65% | 99.44% | 99.72% | 9%↑ |
9%的测试合格率对修理人员来说将是一个庞大的工作量。